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今日份干货,分享一个活塞式压缩机连杆断裂的故障诊断案例

返回列表 来源: 发布日期: 2023.09.13

连杆及螺钉断裂,其原因如下。

1)连杆螺钉长期使用产生塑性变形

①螺钉头或螺母与大头端面接触不良产生偏心负荷,此负荷可大到是螺栓受单纯轴向拉力的七倍之多,因此,不允许有任何微小的歪斜,接触应均匀分布,接触点断开的距离最大不得超过圆周的1/8即45°。
②薄壁瓦余面过高或厚壁瓦两边垫片不均匀。
③螺钉材质或加工有问题。
④安装或检修在拧紧螺栓时,应松紧适当,最好用扭矩扳手,必须穿上新开口销,以免松动。
⑤质量不好或不符合图纸技术要求的连杆螺栓不能使用。

2)连杆断裂

连杆断裂往往发生在小头或杆身的连接处,此外是大头与杆身相接的直角处;因为这两处均为危险断面,如果材质不良或有加工缺陷会造成断裂。在安装或检修时,一定要按技术规定拧紧连杆螺母,认真检查连杆螺栓,并锁好开口销,防止撞缸;检查连杆材质和制造质量。


1 案例简介


1月2日12时5分,某工厂压缩机操作人员突然听到2#甲烷压缩机发出异响,还未来得及停车,机组就联锁跳车。机组停下后,经检查发现,一级东侧缸连杆断裂,曲轴箱北侧有直径85mm的穿孔,并有两条裂纹向上左右延伸至箱体肋筋上,曲轴箱盖被掀起105mmx125mm的1口子并伴有裂纹,活塞杆弯曲,十字头变形,拆开气缸检查,东面一级活塞端头粉碎性损坏,缸头及连接螺栓经检查没有发现变形及裂纹,查操作记录,事故前各工艺指数均在指标范围内。


2 原因分析


经分析认为主要是该压缩机的活塞采用空心铸铝,由于活塞在设计制造时,活塞端面排砂工艺孔采用锥形螺纹丝堵进行密封,活塞与丝堵两种材料均为ZGA1,丝堵拧紧后再上车床光平,没有采取必要的锁紧措施。当活塞在往复运行中,活塞空腔内存在一定的交变压力作用,在交变压力作用下,丝堵预紧力逐渐下降,丝堵就慢慢退出,当退至一定位置,预紧力小于气压差力时,丝堵就突然脱落于气缸中,造成活塞与缸体前端密封面机械撞击,致使活塞端面损坏,活塞碎片落入缸头活塞背帽孔中,活塞杆运动力直接作用于缸头上,活塞杆、连杆受拉、压折力的作用下,而使连杆最薄弱处断裂。断裂的连杆随曲轴做圆周运动,甩动连杆使曲轴箱、曲轴箱盖、箱内油管损坏,最终因油压降低而联锁自动停车。


3 解决办法


①停车将活塞取出,退出丝堵,在活塞各丝堵沿螺纹圆周镗60°、深20mm的坡口,然后在其中一个丝堵上钻直径为8mm的通孔,作加热和焊接时的排气孔。

②将活塞吊至焊接平台,用电阻加热器缠绕活塞的侧面,用2~2.5h将活塞加热至250℃,用直径4mm铝焊丝,采用手工氩弧焊焊接。首先将损坏部位焊好,再焊各丝堵,然后在不拆保温层的条件下使活塞整体慢慢冷却至常温,再用铝棒将丝堵上所钻的孔堵死,用手工氩弧焊焊死铝棒。焊好的活塞上车床车光平端面并检查圆柱度。

③曲轴箱损坏部位的处理:首先用磨光机打磨损伤部位,找出各裂纹及裂纹终点,在各裂纹终点打直径6mm的通孔防止裂纹进一步延伸,然后对曲轴箱侧面裂纹用磨光机打磨60°、深15mm的坡口,用气焊将裂纹四周做预热处理,再用Z208焊条对裂纹进行手工电弧焊接,在焊接过程中采用间断焊接且边焊边敲打,焊后用气焊对焊缝周围加热使其慢慢冷却,以便消除焊接产生的应力。在通孔部位周围打直径10mm的通孔(应避开肋筋)8个,然后用厚度为8mm的盖板加密封垫,通过螺栓连接封死通孔,防止漏油,曲轴箱盖穿孔也是用盖板的方法做同样处理。


4 吸取的教训


①对于铝材活塞,在设计制造时,清砂工艺孔采用焊接方法处理是最理想的,或将活塞从中部分作两段浇铸,再靠机加工保证尺寸及密封位置精度,然后由活塞杆及活塞背帽来连接紧固。

②无论用什么材料制成的活塞,在加工处理时,工艺孔丝堵不宜采用锥形螺纹,最好是丝孔内有密封端面,加热密封拧紧丝堵,防止压缩机在运行中活塞体内腔有压力变化,另外,工艺孔用丝堵处理时,丝堵一定要做防松处理,以防丝堵脱落。

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